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了没一会李有德再看罗林,完全没了开始的害怕,反倒是一脸的兴奋,在没有李有德命令的时候他甚至自作主张做出了一个让李有德都惊讶的事情,他竟然放出全身的念,控制这潜水船像真正的鲸鱼一样在海面做起了跳跃式的游动,要不是着船不能喷出水柱,否则不清楚内情的人只会以为那就是一只鲸鱼。
然后兴奋了一会,耗光了念的罗林少爷一脸幸福的昏倒在了控制台里,把潜水船里的人吓得够呛。立马把他从圆球里拽出来恢复魔法伺候。等他醒来,李有德是劈头盖脸的一顿好骂。然后让他乖乖在一边看着。因为接下去要开始下潜试验了。
李有德开始控制潜水船后,先把个系统好好检查一遍,并告诉在外面学习的罗林谨记这一点,然后正式准备下潜。
“连接能量源。重力法阵开始充能。”李有德在控制台中通过扩音给法阵向外面的临时船员发布命令,并控制能量源同重力法阵连接,为其提供能量。
“重力法阵能量连接完成。阵法启动。”控制重力法阵的临时船员在自己的控制台前高声说道。这里交代一下,潜水船的重力法阵并不是让潜水船里的空间重力增加,而是使船体本身重力变大,这门技术其实就是源于,以前训练使用的重力符文。不过是把整艘潜水船变成一个重力符文而已。所以在船舱内的人们是感应不到重力变化的。
重力法阵启动后,船体开始慢慢下沉。开始很平稳,船身没有什么异常情况,但在下潜到十几米深的时候,船身开始出现被挤压产生的咯吱咯吱的声音。不过当李有德启动全船护盾后这声音就消失了。直到下潜到接近设计的最大下潜深度时,船身再次出现了这样的声音。李有德立刻命令船员全体装备逃生符文。他可不希望他们为实验就此献身。
不过不知道是设计真的很完美还是其他劳什子原因反正船体并没有出现漏水或是解体的情况,总算成功的下潜到了设计的标准深度。然后开始水下潜行。
“开启声纳系统。放出水母。嗯今天我们有几个水母控制手?”李有德不好意思的问了一句。因为测试负责人竟然不知道参加测试人员的具体情况实在不是件光荣的事情。
“报告船长。两名。但是他们每人可以控制六只水母。”一个负责记录的船员高声报告到。
“哦。那让他们先每人控制两只水母对周边地区进行探测吧,起码给我一个附近海域的地形图出来。好了舵手,准备潜行测试。前进。”说完李有德将动力再次接到了手动控制航行上,还不忘加一句:“你自己看着开。喜欢往哪都行。就是别撞到礁石或是海底就行。”如此的不负责任,让被他骂得无地自容的罗林少爷悲愤异常。心说:你还有脸说我,你也没比我好哪去啊?